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“供给侧改革”的吉化路径

   2016-04-08 1010
核心提示:春回大地,万物复苏,一派勃勃生机。  在吉林石化经济活动分析会上,一组数据令人振奋:今年前两个月炼化业务实现利润4.56亿
       春回大地,万物复苏,一派勃勃生机。

  在吉林石化经济活动分析会上,一组数据令人振奋:今年前两个月炼化业务实现利润4.56亿元,同比增利9亿元,增利幅度达200%。

  经历了持续亏损、负重前行的艰难期,实现增利幅度200%对于吉化来说,不仅是企业坚持提质增效“练内功”的喜人成果,更是企业“供给侧”改革踢出的一个脚。

  吉化的结构性改革之路从“去产能、去库存、降成本、补短板”发力,作为老化工产业国企,探索吉化的改革之路,对化工行业的发展有着积极的示范和引领作用。

  去产能:化解“先天不足”优化生产抓“龙头”

  吉林石化是我国“一五”期间兴建的以染料、化肥、电石“三大化”为标志的一个个大型化学工业基地,60多年的发展,吉化虽然各项指标正常,甚至处在国内领先水平,但是由于市场饱和,大型装置的“先天不足”,产品结构老化,企业办社会负担深重,陷入亏损的境地。2012年,企业亏损额高达69亿元。

  有专家指出,石油和化工行业的产能过剩与煤炭、钢铁等行业的总量全面过剩不同,主要体现为结构性过剩,也就是中低端产业过剩、高端产业不足,大路货产品过剩、特种产品短缺。

  目前,吉林石化拥有74套生产装置,能够生产115种主要石油化工产品,这么大的盘子,如何将供给侧从过剩的产能中挣脱出来、从恶性竞争中挣脱出来?

  “企业不消灭亏损,亏损就消灭企业。”对于我省支柱产业之一的龙头企业,“支得稳”绝不只是一句空话。

  抓住炼油和乙烯龙头,发挥炼化一体化优势,密集组织效益测算,优化装置运行负荷……当供给侧的“春风”拂绿松花江畔,“去产能”、练内功的实战早已在吉林石化遍地开花。

  ——2015年,吉化把原油炼量、乙烯产量作为两个主攻目标,积极优化炼油生产,多产乙烯料,少产汽柴油,有效地保证了乙烯及下游装置的生产负荷,全年生产乙烯66.7万吨;实现了汽柴油向外输送,保障炼油生产后路畅通,全年加工原油800.2万吨。

  ——今年1-2月份吉林石化炼油厂先后调整加工方案9次、原油平衡11次、渣蜡油平衡12次、汽柴油平衡7次,结合效益测算情况进行生产优化调整,次实现了冬季所有生产装置全部满负荷生产这一历史高生产水平。截至2月份,该厂实现原油加工量72.58万吨,炼油利润3.27亿元。

  ——合成树脂厂实现了月开门红。通过强化生产过程控制、严格标准化操作、实施设备预知性检修和可靠性维护等措施,实现了三套ABS装置稳产高产。1月份,该厂累计生产ABS产品53098吨,比计划超产1598吨,同比增产6698吨,比计划增利3151万元。

  “结构性调整就要处理好企业内部产品的生产杠杆。”吉林石化公司总经理孙树祯表示,“今年以来,我们以优化生产为重点,组织创效装置增产增效,炼油、乙烯、ABS、聚乙烯等高效装置实现平稳优化生产,创出近年来好水平,这是我们今年前两个月实现盈利,在管理上重要的因素。”

  降成本:止住“出血点”增加“造血点”

  在吉林石化化肥厂,滚烫的蒸汽凝液正从丁辛醇装置源源不断地引入水汽车间463采暖换热器,刚刚过去的冬季里,这条输送管道承担了该厂的供暖大任,节省了蒸汽4万余吨,资金过百万元。

  “企业就像一个家,要精打细算,日子才能越过越好。”化肥厂技术科科长霍其雷是丁辛醇装置蒸汽凝液回收项目的负责人,“就拿这蒸汽来说,以往丁辛醇装置中压蒸汽使用后,每小时产生10吨左右的蒸汽凝液都白白流失了,现在利用丁辛醇现有的一条废旧管线和新铺设的一条长350米管线,将丁辛醇凝液输送管与463采暖换热站管线相连通,改变丁辛醇蒸汽凝液输送方向,实现了变废为宝,降本增效。”

  管理出效益,从严管理出大效益,精细管理出大的效益。在吉化,节汽、节水、节电的项目攻关每天都在进行。

  动力一厂对外管网实行并线优化运行,减少蒸汽线损耗,年可节约蒸汽23436吨;动力二厂对灰渣泵排污泵电气回路进行修复改造,使10类46台电气设备和元件重返生产线,既提高了装置可靠性,又节省检维修费用1.1万元;炼油厂对低温热系统进行改造,新增多条补水线、蒸汽凝结水集合管线,极大降低了伴热管线的散热损失,实现年创效380万元……

  面对已经抠到“极致”的水、电、汽消耗成本,吉化人将“麻袋片精神”细化到生产的每个环节、每个操作、每个参数,打出一套降成本“组合拳”。

  “针对装置平稳运行,我们开展了设备长周期运行攻关,18家生产单位全品种消耗指标1209项,有870项消耗稳定降低。”据该公司生产技术处处长姜日元说,2015年,吉林石化装置运行平稳率达到99.68%。其中,炼油综合损失率、炼油单因耗能、乙烯综合能耗、新鲜水单耗等664项重要消耗指标达到历史高水平,实现创效1.05亿元。

  不仅如此,针对化工企业装置数量多、物料平衡难度大的实际问题,吉林石化在公司、工厂管理层面,编制31种主要物料供产销存平衡方案,比如,加大主要产品ABS、聚乙烯、乙丙橡胶销售管理力度,开展产销研一体化攻关、产品质量攻关。吉林石化公司党委书记邱克表示,“像吉化这样的大型国企,结构性改革不仅要止住‘出血点’,更要增加‘造血点’,依靠科技创新激发企业的内生动力。

  补短板:借“市场之手”优化产品结构

  “2016年,吉林石化将实现盈亏平衡,力争达到持续盈利。”邱克对记者说。在化工行业经济持续低迷,化工行业结构性改革势在必行的当下,吉林石化信心从何而来?

  在吉林石化合成树脂厂ABS生产车间里,11条包装生产线全部开动,一袋袋ABS产品下线后,立即进入仓库准备出货,火热的生产气氛为这个春天增添了几分暖意。

  ABS是白色家电的外壳原料,目前,在市场上,高端ABS料的市场十分紧俏。如何能让ABS产品增产增效,直接的方法就是适应市场的需求。“市场要啥就产啥。”重新进入白色家电市场,做中国好的ABS,合成树脂厂副厂长白延军说。

  将市场摆在位。为提高ABS产品创效能力,吉林石化公司从ABS产品高端化、差别化入手,组织科研人员积极开展高端通用ABS和专用ABS产品研发工作,瞄准市场紧需的高端产品,对L&G、奇美、台化等厂家的ABS产品剖析检测120余次,查找质量差距,确立攻关目标,终于成为国内白色家电市场的重要供应商,扩大了ABS的市场份额,各用户商纷纷主动上门洽谈合作。2015年,该厂ABS产量累计达到53.66万吨,销量达到54万吨,双创历史新高,销售收入达到45.2亿元。

  “将企业交给市场,借市场之手优化产品结构。”孙树祯表示,供给侧结构性改革,市场在资源配置上将起决定性作用,“以前企业只管生产,至于用户对产品是什么样的评价,企业并不看中,而今企业以市场为导向优化资源配置,我们不拖、不等,主动出击”。

  紧跟市场变化、满足用户需求。只有生产适销对路的产品,才能让企业在竞争中立于不败之地。“我们把企业和市场比做是鱼和水,‘鱼’要随时感受‘水’的变化,才能游刃有余。”

  聚乙烯产品购销率达到100%;ABS产品销量超过11万吨,0215H产品持续稳定供应白色家电领域;乙丙橡胶产品得到行业龙头企业认可,不断拓开新的应用领域……吉化的改革之路越发清晰。

(责任编辑:小编)
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